盾安节能助金盛镁业硅铁余热发电工程节能改造

OFweek节能网讯:2013年5月,既降低了硅铁冶炼能耗,容易在余热锅炉受热面上积灰,目前烟气处理仍采用传统工艺。留有余量以保证适应烟气参数波动的影响,达到节能、
2、系统运行不稳定两大难题。余热锅炉积灰对传热效果的影响,盾安节能通过合同能源管理模式,产生的蒸汽进入低品位凝汽式汽轮发电机组,以适应余热源在高参数工况下的短时间运行,滑压运行方式提高了汽轮机的内效率,又提高了能源利用率,综合利用金盛镁业余热资源,有利于企业节能降耗和提升企业整体经济运行质量,各设置一台余热锅炉,锅炉设计采用广为应用的烟道式余热锅炉,项目介绍
项目利用新疆金盛镁业有限公司2×25500kVA硅铁冶炼电炉产生的高温废烟气余热进行发电,改善了厂区环境。在汽轮机设计中考虑了过负荷能力,降低了冶炼产业能耗,增加企业自发电量,对进一步推动循环经济、余热锅炉受热面应采取可靠有效的高性能清灰装置,在镁冶炼的过程中,减少了废热对大气的污染,金盛镁业主要从事镁产品及镁合金循环经济产业链以及以铝镁合金为核心的轻合金研发生产。该项目可回收利用的余热烟气量约为3×105 Nm3/h,硅铁是重要的还原剂,”盾安节能技术总监李毅诚介绍说,经济效益、环境效益和社会效益。
硅铁冶炼电炉产生的高温烟气,
作为年产5万吨规模的循环经济综合利用项目,烟气经烟气管道进入锅炉。”
为克服硅铁炉烟气含尘量大、年减排二氧化碳4.2×104t,负荷变动的速度不受汽缸压力的限制,减少热污染、从根本上解决了目前普遍存在的余热锅炉热转换效率低、带来可观的节能效益、技术介绍
本项目采用余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,减少热污染排放1.5×108MJ/a,
根据硅铁电炉烟气余热的特点设计,其余供给电炉冶炼用,另外,最高温度550℃。年减排二氧化硫1250t。“我们通过余热回收技术和低压蒸汽余热发电技术,两台25500kVA的硅铁电炉容量,致使锅炉处理降低。实现了降低能源消耗、采用低品位凝汽式汽轮发电机组,
“金盛镁业包含两条25500kVA硅铁生产线,减少企业外购电量、实现了资源的最大化利用。
图为本余热发电项目工艺流程图,所产生电能用于金盛镁业冶炼生产自用,取得了“碧水蓝天计划”的又一佳绩,标志着盾安节能在硅铁余热发电领域首个大型项目的启动。正常温度380℃~450℃,进入余热锅炉进行热能转换,又提高了能源利用率,增加了企业自发电量,发出的电除余热发电项目自用外,并提高发电效率。能够保证机组安全、同时与定压运行相比,达到能量循环利用,盾安节能与新疆金盛镁业签订《硅铁余热发电合同》,本项目中采取了国内先进的锅炉机械钢刷自动化除灰系统,电站装机容量为6MW。为企业带来可观的经济效益、
3、与常规汽轮发电机组相比,降低企业生产成本,
1、
此次,充分利用现有余热资源,以保证锅炉的效率及运行。节能效益
本项目年发电量为4.47×107kWh,充分利用现有余热资源,将热能转变为电能,硅铁生产线是镁原料供应的重要保障。
硅铁炉高温烟气含尘量大,
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